参考答案和解析
正确答案: 原因:
①高压系统NH3/CO2、H2O/CO2不正常,CO2转化率、汽提效率下降。
②中压系统超压,进入低压系统的NH3、CO2增多。
③L102液位太低,中压分解气窜入低压系统。
④高压系统停车排放时,排放量太大。
⑤E107、E108结晶堵塞。
⑥FIC09401上水阀未开或开度小。
⑦解吸水解负荷过大或解吸水解气中NH3、CO2含量过高,使低压吸收负荷过重。⑧PV09403阀失灵过阀芯脱落。
⑨E108冷却水量小,温度高。
⑩E107、E108前加液阀开度过小。
现象:
①低压系统压力升高。
②TIC09401温度偏低。
③PSV09401跳。
④蒸发系统温度、真空度下降。
处理:
①调节好系统NH3/CO2、H2O/CO2,提高CO2转化率和气体效率。
②调节好中压系统,使之正常稳定。
③调节好了L102液位LIC09301。
④高压系统停车排放时,控制好排放量。
⑤停车处理E107、E108。
⑥调节FIC09401水量,使之与系统负荷对应。
⑦调节好水解解吸系统负荷,使C102出气温度、组分在正常范围。
⑧检查E108冷却水量是否过小、温度是否偏高,做出相应的处理。
⑨若PV09403阀失灵或是阀芯脱落,联系仪表工处理。
⑩适当开大E107、E108前加液量。
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  • 第1题:

    试述脱硫系统工艺水中断的现象、原因及处理方法。


    正确答案: 现象:
    (1)补给水流量计无流量。
    (2)补给水压力低报警。
    原因:
    (1)工艺水水源中断,如大厂循环水系统断水、管道泄漏、来水总门阀饼掉等。
    (2)工艺水泵跳闸,而备用泵没有及时投入运行。
    相应的处理方法是:
    (1)打开旁路烟气挡板门。
    (2)调整增压风机风量至零,停风机,关闭FCD出、入口挡板门。
    (3)停运旋流器,浆液返回吸收塔,停运脱水机和真空泵。
    (4)联系值长或单元长,询问来水是否正常,现场检查水泵及管路情况,尽快恢复供水。
    (5)若工艺水系统短时无法恢复时,应停运其他设备。

  • 第2题:

    系统投料后中压系统压力PV09305突降的现象、原因及处理方法。


    正确答案: 现象:
    ①TI09314、TIC09315、TI09311、TI09317温度下降。
    ②PV09305压力下降,P105A/B出口压力随之下降,严重时将导致P101A/B的跳车。原因:
    ①投料后LV09305阀逐渐打开V105中新入液氨温度较低。
    ②E106、E109、E111冷却水突然增加。
    ③PV09305阀泄漏。
    ④回流氨量大幅度增减。
    处理:
    ①适当打开PV09207A或LV09202,提高中压系统压力,调节回流氨量,应缓慢增加或减少。②关小E106、E109、E111出口冷却水阀,关PV09305主副线切断阀。
    ③适当打开P105A/B副线,开夹套蒸汽加热,液氨汽化而升压。
    ④维护好P105A/B、P101A/B的正常运行。

  • 第3题:

    中压系统压力PIC09305超压的原因,现象及处理方法?


    正确答案: 原因:
    ①合成系统NH3/CO2,H2O/CO2不正常,转化率、汽提效率下降。
    ②FIC09303加水阀未开或开度小。
    ③E106结垢严重,冷却效果不好。
    ④E106、E109、E111冷却水量过小,温度高。
    ⑤LV09202阀失灵,阀开度过大或窜气。
    ⑥加减负荷时幅度过大。
    ⑦PV09305阀开度过小或堵。
    ⑧E109堵。
    ⑨PV09207A阀开度过大。
    ⑩冲洗水进入液NH3中造成液氨温度升高或压力上升。
    11高压系统停车排放时,排放量过大。○
    现象:
    ①中低压系统压力升高。
    ②由于冲洗水无法继续送入,LV09302液位大幅度波动。
    ③冲洗水进入液氨贮槽,TI09304温度升高。
    ④E109冷凝效果差,E106、E111冷却效果差。
    ⑤TV09301温度偏低。
    ⑥PSV09301跳。
    处理:
    ①调节好系统NH3/CO2,H2O/CO2,提高CO2转化率和汽提效率。
    ②调节FIC09303加水量,使之与系统负荷相对应。
    ③E106结垢,可以停车后进行酸洗。
    ④检查E106、E109、E111冷却水量是否过小,温度偏高。
    ⑤调节LV09202开度。
    ⑥加减负荷时幅度不要过大。
    ⑦适当开大PV09305阀,若PV09305阀堵,用蒸汽冷凝液冲洗其外部。
    ⑧如E109堵立即打开C101顶部放空阀,并与E109脱离,热洗E109。
    ⑨适当关小PV09207A阀。
    ⑩检查冲洗水阀是否忘关,应关闭。
    11高压系统停车排放时,控制好高压系统排放量。○

  • 第4题:

    尿素装置解吸系统超压的原因有()。

    • A、低压蒸汽压力超高
    • B、塔内液气比太高
    • C、回流液控制指示失灵
    • D、回流系统尾气阀自行关闭

    正确答案:D

  • 第5题:

    干气脱硫塔超压的现象、原因、处理方法是什么?


    正确答案: (1)现象
    塔压力升高,压力上限报警。
    (2)原因
    1)瓦斯管网憋压。
    2)处理量突然大幅度增加。
    3)压控阀失灵全关。
    (3)处理方法
    1)及时联系厂调度撤瓦斯管网压力,紧急时可以通过泄压线泄压。
    2)仪表失灵,及时改手动或副线控制,联系仪表工处理。

  • 第6题:

    论述水封罐超压的现象、原因、确认及处理方法。


    正确答案:事故现象:水封罐压力超出工艺指标,装置放空阻力增加
    事故原因:系统压力过高或系统发生堵塞
    事故确认:现场压力高后装置通知
    事故处理:
    ①开大水封罐的出入口阀门
    ②开大火炬阀室放空阀门
    ③检查管线有无冻堵现象
    ④降低水封罐水位

  • 第7题:

    低压机三段出口压力高的原因及处理方法各是什么?


    正确答案: 原因:
    ①四段进出口活门坏;
    ②四段活塞环磨损严重、断裂;
    ③三段缸冷、冷却器冷却效果差;
    ④三段压力表误差、失灵。
    处理:
    ①维修或更换气阀;
    ②更换活塞环;
    ③增大水量,添加低温水
    ④更换压力表。

  • 第8题:

    尿素装置低压循环系统超压,与电气、仪表有关的原因有()。

    • A、低压吸收塔尾气调节阀失灵
    • B、低压调温水循环水泵跳车
    • C、低压分解压力表失灵
    • D、气提塔液位计失灵

    正确答案:A,B,D

  • 第9题:

    叙述丙烯塔B顶提不起压力原因、现象及处理方法?


    正确答案: 原因:一般由于丙烯塔A回流量小,而丙烯塔B回流量大,造成丙烯塔B底液面长时间装满引起的。
    现象:塔底温度不低,热旁路全开,塔顶温度、压力升不上去。
    处理方法:
    1、在塔顶产品质量允许的情况下减少丙烯塔B的回流量。
    2、增大丙烯塔A的回流量。
    3、恒定丙烯塔B底液面,注意经常巡回检查。

  • 第10题:

    系统压差大原因及处理方法?


    正确答案:设备管束碳铵结晶,测出堵塞设备,提高堵塞设备管程温度或多喷酚水消除结晶。

  • 第11题:

    高加超压现象及原因有哪些?


    正确答案:1.现象:
    A.就地和画面显示高加压力高于正常值。
    B.画面上高加压力高报警。
    C.高加汽侧安全门可能动作。
    2.原因:
    A.机组过负荷,造成抽汽压力过高。
    B.高加水侧断水,抽汽门未关或未关严。
    C.上级高加水位过低,导致蒸汽直接进入本级高加。

  • 第12题:

    问答题
    低压煤浆泵超压的原因以及处理方法?

    正确答案: 原因:
    A、管道堵塞;
    B、出口阀未开;
    C、煤浆过滤器堵塞。
    处理方法:
    A、疏通管道;
    B、打开出口阀;
    C、煤浆过滤器及时排放。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    低压系统V106液位过高的现象、原因及处理方法?


    正确答案: 现象:
    ①V106内液相满到PV09403处结晶堵塞,使低压系统压力升高,PV09403主副线全开压力降不下来。
    ②TI09407温度低,打开V106底部加热蒸汽,温度上升较慢。
    ③LIC09403指示100%,视镜观察不到液位。
    原因:
    ①解吸水解气相带液严重。
    ②E107、E108前加水量过大。
    ③仪表冲洗水,视镜导淋管冲洗水开的过大。
    ④FIC09401开的过大。
    ⑤V106至P103A/B进液管上的冲洗水阀忘关。
    ⑥E108至V106管线切断阀上的冲洗水忘关。
    处理:
    ①立即排放V106液位,用冲洗水处理PV09403结晶堵塞。
    ②稳定操作好解吸、水解系统,防止解吸、水解气带液,否则暂时断开解吸水解系统,至放空。
    ③调节好FIC09401,仪表冲洗水、视镜冲洗水水量。
    ④检查V106至P103A/B或顶部切断阀处冲洗水阀,如有开度,应全部关闭。

  • 第14题:

    低压系统放空尾气NH3含量超高的现象、原因及处理方法?


    正确答案: 现象:
    ①PV09403主副线开度较大,V113放空量大。
    ②NH3消耗量偏高。
    原因:
    ①低压系统压力PRC9403较高。
    ②TI09405、TI09406温度高,冷凝吸收效果差。
    ③FIC09401的加水量过小,C104浮阀起不到应有的作用。
    ④解吸水解气压力、温度偏高。
    ⑤TI09407温度偏高。
    处理:
    ①控制好低压解吸系统各工艺参数。
    ②适当开大E108冷却水出口阀,严格控制TI09406、TI09407温度。
    ③控制好FIC09401加水量,充分发挥C104的吸收作用。
    ④开P103A/B至E107、E108前甲铵液阀,提高冷凝吸收效果。

  • 第15题:

    高压系统H/C升高的现象有()

    • A、系统压力升上
    • B、转化率降低
    • C、转化率升高
    • D、低压超压

    正确答案:A,B,D

  • 第16题:

    仪表回路的误动作是导致低压系统超压的原因之一。()


    正确答案:正确

  • 第17题:

    热介质系统低压原因及处理方法。


    正确答案: 热油温度低,可调大风门开度,提高热油温度;系统旁通阀开度过大,旁通阀开度调小;热介质循环泵吸入压力太低,可向V-371充氮以提高压力。

  • 第18题:

    造成氨槽超压原因及处理方法?


    正确答案: A.合成放氨跑气。处理:联系合成控制放氨跑气。
    B.驰放气阀门开的过小。处理:联系调度适当开大驰放气阀门,紧急情况开现场放空。
    C.液氨容量超标气相空间小。处理:合理库存,立即联系处理。
    D.压力表指示偏高。处理:联系仪表,检查更换压力表。

  • 第19题:

    叙述液压系统发生爬行现象的原因及处理方法。


    正确答案: ①分析原因:液压系统中混入空气,是爬行现象的主要原因。
    处理方法:控制液压元件的配合间隙,保证接合面的密封,防止油泵吸油时吸入空气。
    ②分析原因:油泵内零件磨损严重,间隙过大,引起输油量不足或压力波动产生爬行现象。
    处理方法:修复油泵或更换油泵。
    ③分析原因:液压缸活塞和缺体孔磨损,配合间隙过大,造成低速时爬行。
    处理方法:修配活塞,调整配合间隙,保证尺寸精度和几何精度。
    ④分析原因:溢流阀弹簧压力不稳定,控制阀节流开口被污物堵塞。
    处理方法:清洗阀芯、保持油液清洁。

  • 第20题:

    低压纯化器操作压力突然变化的原因及处理方法?


    正确答案: 原因:
    ⑴电磁阀故障。
    ⑵气动切换阀故障。
    处理:
    ⑴先检查电磁阀有无信号,电信号有则为阀本身故障,无电信号则是控制系统故障,区别情况进行处理。⑵修理或更换阀门。

  • 第21题:

    低压煤浆泵打量低的现象、原因以及处理方法?


    正确答案: 现象:
    (1)出料槽液位上升;
    (2)运行声音异常;
    (3)出口活门温度低。
    原因:
    (1)入口单缸堵塞,入口堵,单向阀堵塞;
    (2)驱动液系统有气泡;
    (3)隔膜破裂;
    (4)出口活门卡住。
    处理方法:
    (1)导泵,再冲洗;
    (2)驱动液排气;
    (3)敲击活塞,用入口冲洗水冲洗;
    (4)停车处理(导泵)。

  • 第22题:

    论述气力输灰输送超压的现象、原因及处理。


    正确答案: 现象:
    PLC柜:对应仓泵无显示,对应输送阀指示灯闪烁。
    仓泵:自动(故障)指示灯闪烁
    原因:
    (1)输送时,气源压力骤降;
    (2)粉煤灰粗且潮湿;
    (3)输送时,压力大到设定值0.4~0.5Mpa。
    处理:(1)检查气源下降原因并及时恢复;
    (2)利用排堵管进行手动排灰:关闭防堵自动进气一路球阀——打开防堵直通近期球阀,给输送管道再充压到无声——打开到电除尘的排堵球阀到无声——关闭往电除尘的排堵球阀——打开防堵直通球阀,给输送管道再充压到无声——打开往电除尘的排堵球阀到无声——反复多次直至输灰管排通。

  • 第23题:

    问答题
    正常运行时空分塔低压系统超压的原因是什么?如何处理?

    正确答案: ①出塔的氧气量突然减少,此时应适当地打开氧气放空阀,查明原因具体处理。
    ②污氮气阀没有打开,此时应打开手动迅速打开。
    ③自动阀该关闭的没有关闭或者是关不严,或者是自动阀该打开的没有打开。
    解析: 暂无解析